該公司軋鋼高線車間精整生產線3號配電室的空調在開啟狀態時,溫度設置為26攝氏度,電氣室主體設備停機后室內降溫明顯,但空調通風系統沒有停機。該公司崗位職工通過增加電氣室設備運行信號,連接空調內部啟??刂蒲b置,從而實現空調隨設備啟??刂崎_啟,最終達到節電目的。該車間集卷筒周邊溫度高達200攝氏度,設備冷卻風機由維修人員進行啟停,設備停機時經常出現風機啟停不及時。為此,該公司崗位職工在操作箱上選取PLC輸出點,編輯相關程序,設備停機后延時5分鐘停止風機,改造后,每天可減少7小時非必要運行時間,年可節約電費16萬元。
為使精煉爐風門和除塵風機實現連鎖控制,該公司對煉鋼除塵進行連鎖控制改造,在單爐冶煉時關閉非冶煉爐座風門,同時風機工作頻率由45赫茲降至35赫茲,有效降低電耗?;谏a過程中處于滿負荷運行、作業間隙中可以降低電流的現狀,該公司將除塵風機電機改造為變頻器控制,在進行上件、出件等不產生粉塵的作業時段,讓電機降頻運行,僅此一項,年可節約電費超12.5萬元。