徐小偉
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司,安徽 馬鞍山 243011)
摘 要:針對馬鞍山鋼鐵股份有限公司300t復吹轉爐存在頂槍供氧強度偏小、底 吹 強 度 弱、終 渣 全 鐵含量高、碳氧積波動大等制約爐機匹配、鋼水質量提 升 等 問 題,借鑒國內外復吹轉爐經驗,在 理 論 計 算、數學模擬研究的基礎上,結合現場實際,優化了馬鋼300t轉爐噴頭參數,確定了底吹供 氣 強 度,對 頂 底 復合吹煉工藝、操作、爐底結構等進行了調整、優化,實現了強底吹下高效吹氧,爐齡超過7000爐,有 效底吹近100 %,終點碳氧積、活度氧、終渣 w(TFe)分別 降 至0.00137、454.8×10-6、16.66 %,磷 分 配 比達124.82,冶金效果顯著。
關鍵詞:轉爐;復吹;噴頭;供氧強度;底吹強度
馬鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司(以 下 簡 稱 馬 鋼)“十一五”技術改造和結構調整煉鋼項目分二期完成,一期工程主 要 由2座 KR 鐵 水 預 處 理 裝 置、2座300t頂底復合吹煉轉爐、1座 鋼 包 精 煉 爐、1座 RH真空精 煉 爐、2臺直弧形高效板坯連鑄機組成,于2007年9月 正 式 投 產;二 期 工 程 新 增1座300t頂底復合吹煉轉爐、1座 鋼 包 精 煉 爐、1座 RH真空精煉爐、1臺直弧形高效板坯連鑄機,新增轉爐2012年建成投產。
2015年以來,隨著對大型轉爐工藝認識的不斷提高,借鑒國內外同類轉爐經驗,對頂底復合吹煉工藝進行了積極探索與調整,實現了高效長壽復吹,取得良好的效果。
1 頂底復合吹煉存在的主要問題
隨著連鑄在線調寬技術的廣泛應用,轉 爐 冶煉周期成為制約煉鋼產能釋放的瓶頸。與國內外同類型先進 企 業 相 比,馬 鋼300t轉 爐 冶 煉 低 碳鋼時,在弱底吹階段終渣全鐵質量 分數超過18.0 %,在縮短冶 煉 周 期 的 同 時,進 一 步 提 高 鋼水的品質成為不容回避的現實問題,亟待改進的主要問題如下:
1)頂吹供氧強度小,冶煉時間長,生產效率不高;
2)爐役碳氧濃度積在0.00211~0.00308內波動,后期平 均 值 超 過0.0030,制約部分鋼種生產;
3)熔池攪拌力弱,轉爐冶煉終點 P、S在渣鋼間的分配比不高;
4)轉爐冶煉終點鋼水活度氧偏高,部分爐次甚至超過1000×10-6,殘余錳含量低;
5)轉爐 終 渣 全 鐵 含 量 偏 高、熔 點 低、過 熱 度高,爐襯侵蝕過快、爐底厚度波動大。
2 高效長壽復吹技術研究與優化
2.1氧槍噴頭參數優化
氧槍是頂底復吹轉爐的重要設備,氧 槍 噴 頭參數、操作模式對冶煉工藝、產品質量、生產效率均有很大影響?;隈R鋼300t轉爐系統鐵水條件、連鑄周期、操作要求及存在的問題,確定其目標供氧流量為64000~67000m3/h,以提高氧槍射流能量,供氧流量、滯止壓力合理匹配為核心原則進行新噴頭設計。
對比同 類 型300t公 稱 容 量 大 型 轉 爐,氧 槍槍體直徑基本為406.4mm,而馬鋼300t轉爐槍體直徑為355.6mm,原6孔 噴 頭 布 置 較 為 緊 湊, 確定優化后采用5孔布置,綜合考慮氧氣管網安全運行、一次除塵能力、脫 P效果等因素,在原噴頭基礎上適當提高出口馬赫數,擴大噴孔傾角,優化前后噴頭參數見表1。
優化前后噴頭的射流特性及其與熔池作用情況見表2。表 2 中 L 為 氧 射 流 對 熔 池 的 穿 透 深度,根據式(1)Flinn A公式[1]計算;L0為熔池深度(1.9m),在 典 型 槍 位 供 氧 流 量64000~67000m3/h下,即 前 期2.6m、中 期2.3m、后 期1.9m下,L/L0對應為0.59~0.62、0.63~0.65、0.69~0.72,較優化前提升0.06左右,與文獻[2-3]研 究的同類型轉爐一致。
式中:L 為 穿 透 深 度,cm;H 為 槍 位 高 度,cm;dt為噴頭喉口直徑,cm;P0為滯止壓力,MPa;θ為噴孔傾角,(°)。
頂槍流量為64000m3/h時,不同槍位下氧射流能量、熔池混勻時間關系見表3,優化后噴頭頂吹射流能量提高12%左右,熔池混勻時間降低約5.5%,若提高供氧流 量 至67000m3/h,由 式(2)、式(3)可知,頂槍射流能量將增強,混勻時間進一步減少。
頂吹 射 流 能 量 及 混 勻 時 間 根 據 文 獻 [4-5]TsuyoshiKai等公式計算,公式表達如下:
式中:εvt為頂吹射流能量,W/m3;VL為金屬體積,m3;Qt為氧流量,m3/min;n為噴孔個數;M 為氧氣分子量;de為噴孔出口直徑,m;θ為噴孔傾角, (°);H 為槍位高度,m。
式中:τ為熔池混勻時間,s;εvb為底吹射流攪拌能量,W/m3,純頂吹時為0;L0為熔池深度,m。
2.2 底吹強度的優化及應用
2.2.2 底吹強度的選擇
頂底復吹轉爐是20世紀70年代末世界煉鋼領域中發展起來的一項新技術、新工藝,冶煉方式兼 有 頂 吹 法 和 底 吹 法 的 優 點,目 前 國 內 大 中 型轉 爐 幾 乎 都 采 用 復 吹 工 藝,底 吹 強 度 多 為0.03~0.08m3/(t·min),優 化 前 馬 鋼 3t00轉 爐 也在 此 區 間。 隨著對頂底復合吹煉技術研究的不 斷 深 入,世界各國創新了不同的復吹工藝, 例 如 法 國LBE,美 國 的 Q-BOP、新 日 鐵STB、LD-OB,JFE的 LD-KG,德 國 K-OBM 等 技 術,其 普遍規律均是隨著底吹供氣強 度增加,攪 拌 效 果明 顯 改 善。
對300t轉 爐 復 吹 進 行 數 值 模 擬 研 究,底 吹強度對熔池 死 區(攪 拌 不 充 分 區)的 影 響 見 圖1,總體趨勢是隨著底吹供氣強度增加,死區面積減小,底吹供氣強度提高 到0.20m3/(t·min)時,死區降低57.30 %,并且死區降幅趨緩。
文 獻[6]表 明 隨 著 復 吹 煉 鋼 工 藝 底 吹 攪 拌強度的提高,熔池 混 勻 時 間 縮 短,當 底 吹 攪 拌 強度超過0.20m3/(t·min)時,熔池混勻時間減少不再顯著;在提高 動 力 學 效 果 的 同 時,兼 顧 底 吹氣體對底 槍 及 周 邊 耐 材 沖 刷 的 負 面 影 響,馬 鋼300t轉爐最終選擇將底吹供氣強度提高到0.20m3/(t·min)。
表4為頂槍流量為0、64000m3/h時,不同底吹強度、槍位條件下有效攪拌能量與熔池混勻時間的關系,在 頂 底 復 合 吹 煉 條 件 下,供 氣 強 度0.20m3/(t·min)時,混勻時間較0.04m3/(t·min)減少超過30s,底吹強度增大對縮短混勻時間作用明顯。頂底復吹攪拌有效總能量及其混勻時間根據 文獻[4-5]計算,見式(4)、式(5),不同狀態下熔池混勻時間由式(3)計算。
式中:εvb為底吹 氣 體 攪 拌 能 量,W/m3;Qb為 底 吹氣 體 流 量,m3/min;Tn為吹入惰性氣體溫度,K;TL為熔池金屬溫度,K;VL為 金 屬 體 積,m3;ρL為 金屬密度,kg/m3;h 為熔池深 度,m;P 為 爐 膛 壓力,kg/m2;ε總 為 頂 底 復 吹 攪 拌 有 效 總 能 量,W/m3。
2.2.2 底吹應用
1)采用氣流反作用沖擊力小、冷卻能力強、抗熔損、防堵塞環縫式底槍[7-8]。
2)開發獨立控制底吹元件條件下的轉爐強底吹冶煉技術,單個底吹供氣元件均設置獨立氣體流量自動控制系統,可在0.02~0.20m3/(t·min)內調節底部供氣強度。
3)供氧總量0~25%時,適當提高底吹強度,改善動力學條件,促進成渣,加強脫磷傳質;供氧總量至25 %~65 %時,碳 氧 反 應 作 用 下 的 自 然攪拌開始增強,降低底吹強度;隨著冶煉的進行,溫度升高,脫碳速度逐漸增大,碳氧反應進入劇烈期,熔池攪拌充分,同時考慮底吹對測溫、取樣的影響,供氧總量至65 %~85 %時,底吹攪拌強度調至較弱模式。
4)吹煉后期,副槍測溫、取樣后,碳質量分數小于0.35%時,碳氧反應明顯減弱[9-10],CO對鋼液的攪拌能力下降,調整底吹進入強攪模式至終點。
5)后攪,保證終點停氧后的靜攪。最 大 限 度地降低終點活度氧,提高金屬收得率和鋼水質量。
2.3 吹煉操作
1)轉爐熱平衡聯動。以轉爐基本熱平衡為基礎,根據鐵水溫度、硅含量、冶煉鋼種與廢鋼配加量協同聯動,轉爐熱量富余15~35 ℃,鐵水比不足時,前期加焦丁,進行爐內化學熱補償。
2)轉爐供氧采用變槍位、恒流量的操作方式,頂吹流量64000~66000m3/h。
3)采用“高-低-低”吹煉模式,開吹槍位2.5~ 2.7m,脫 碳 槍 位2.2~2.4m,后 期 槍 位1.7~2.0m。
4)開吹即加入 石 灰 總 量 的35 %~70 %、輕燒白云石一次性全部投入。
5)吹煉過程礦石連投,石灰剩余量在供氧量達70 %前加完。
6)吹煉末期壓槍,槍位視爐役階段而定,爐役前期1.7~1.8m、中 期1.8~1.9m、后 期1.9~2.0m,加強攪拌,降低氧含量、提高金屬收得率。
7)后攪時間60~120s。
8)根據轉爐冶煉各階段的特點及主要任務,設定典型底吹模式見表5。
2.4 爐底結構優化
轉爐冶煉低碳、低磷鋼時,鋼水及爐渣的高氧化性導致爐底及與之毗連的熔池區域侵蝕嚴重,爐底大幅上下波動,造成復吹轉爐底吹元件堵塞、攪拌效果下降,有效復吹比降低,爐底結構形式對使用效果有直接影響。
轉爐爐底通常采用“環形設計,返平翻身”,即由爐身鎂碳磚、熔池平砌鎂碳磚、爐底返平鎂碳磚及圓形爐底鎂碳磚組成,如圖2a所 示。“返 平 翻身”段對鋼液的阻力最大,應力集中,鎂碳磚熔損快;在后續維護過程中,爐底較難保持“中間凹、邊緣凸”的理想狀態,復吹攪拌效果不佳,有效復吹比低。為解決上述問題,爐底采用球形設計,圓形爐底磚依次通過爐底弧形過渡磚、熔池弧形過渡磚向爐身區域過渡,使得圓爐底與熔池形成一個 球形整體,減少鋼液環流阻力,分散爐底及熔池應力,降低了鎂碳磚蝕損,具體見圖2b。
3 結果與討論
1)優化后轉爐終點平均碳氧積由0.00246降至0.00137,降低了44.3 %。優化前碳氧積控制欠穩定且超過0.0030爐數較多,優化后總體波動趨小,爐役各階段控制均衡、穩定,實現了強底吹下的底吹(7300爐)與爐齡同步;表6為爐役各階段碳氧濃度積平均值,圖3為工藝優化前后全爐役碳氧積分布情況。
由文獻[11]可 知,[%C]·[%O]=mPCO,在1600 ℃及1.013×105Pa條 件 下,m =0.0025,m受溫度影 響 極 小,碳 氧 積 幾 乎 與 PCO成 正 比因此,強底吹 有 效 降 低 了 攪 拌 氣 泡 中 PCO是導致碳氧濃度積大幅下降的根本原因。
2)轉爐終點平均氧質量分數由603.6×10-6降至454.8×10-6,標準差 大 幅 縮 小,提 高 了 鋼 水的潔凈度,優化前后鋼水終點氧分布見圖4。
轉爐終點氧的降低是熱平衡有效管控與強底吹協同作用的結果;冷軋深沖板的鋼質缺陷主要是由鋼坯中 的Al2O3 、CaO·Al2O3等 夾 雜 引 起 的,轉爐吹煉終點鋼中的氧是鋼中氧化物夾雜的主要來源之一,降低出鋼前鋼中氧含量,減少脫氧劑使用量,有利于提高鋼水的潔凈度、降低生產成本。
3)優化 后 終 渣 w(TFe)平 均 為16.66 %,較優化前的18.20 %降 低 了8.46%,見 圖5。鋼 水中的[O]與[Fe]發 生 反 應:[O]+[Fe]=(FeO),當鋼水 中 的 [O]含 量 較 高 時,與之平衡的終渣w(TFe)也將上升,反之亦然。
4)在堿度 R 基本相當的條件下,優化后渣鋼間磷的分配比(LP=w(P)/w[P])為124.82,渣鋼間硫的分配比(LS=w(S)/w[S])為9.35,優化后動力學條件優越,終點鋼水中磷、硫的更接近平衡狀態。
5)在鐵水中 Mn質量分數(0.150 %)基本相當情 況 下,終點鋼水中殘余 Mn 質 量 分 數 由0.060 %上 升 到0.091 % (見 表 7)。鋼 水 中 的Mn與 爐 渣 中 的FeO發 生 反 應 :[Mn]+(FeO)=(MnO)+[Fe],當 爐 渣 中 的FeO 含 量 較 高 時,將加劇鋼水中錳的氧化損失。由于強頂底復合吹煉爐渣中的FeO含量相對較低,錳在渣-鋼間的分配比降低,提高了鋼水終點殘余錳含量,這對絕大部分鋼種是有利的。
6)采用高效吹氧技術后,常態下轉爐吹氧流量達到64000~66000m3/h,平均吹氧時間14.5min,每爐鋼的吹氧時間縮短1.1min,補 吹 比 例、氧耗同步降低,見表8。
4 結 論
1)優化后的氧槍噴頭,L/L0提高0.060,氧射流能 量 提 高12% 左 右,熔池混勻時間降低約5.5 %,供氧強度 可 達3.72m3/(t·min)(供 氧 流量67000m3/h,出 鋼 量300t),基 本 實 現 高 效 吹氧。
2)通過數模研究、國內外經驗借鑒,結合自身條件,確 定 馬 鋼300t轉 爐 底 吹 供 氣 強 度 為0.20m3/(t·min),應 用 中 采 用 強 底 吹 方 式,構 建 了 以降低 PCO分 壓 為 手 段 的 低 碳 氧 積 控 制 技 術,爐 役內碳氧積降低44.3 %。
3)較高 頂 供 氧 強 度 與 強 底 吹 攪 拌 冶 煉 模 式下,熔池死區顯著降低,混勻時間縮短到37.5s左右,終點渣鋼間磷、硫的分配比大幅提升,更加接近平 衡 態,低 氧 位 下 脫 磷 效 果 良 好,提 升 了 馬 鋼300t轉爐冶煉控制水平。
4)優化后終渣全鐵含量、終點鋼水氧含量降低明顯,提高了鋼水的潔凈度,降低了生產成本。
5)在底吹強度0.20m3/(t·min)條件下,轉爐爐齡超過7000爐,爐役后期碳氧積控 制 穩 定,全爐役內均能滿足高附加值產品需求。
[參 考 文 獻]
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